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1 概況 桂林市全州縣某酒廠地處全州市湘江邊上。工廠以生產(chǎn)湘山系列白酒為主,其主要的污水為生產(chǎn)過程中的洗米廢水。生產(chǎn)中排放廢水20t/d,具體指標見表1。生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后要求達到《污水綜合排放標準》(GB8978-96)一級標準,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
2 工程特點和設計方案 2.1 工程特點 該廠的洗米廢水主要來自傳統(tǒng)的制酒過程中大米經(jīng)淘洗而產(chǎn)生的,污染物濃度較高,沉淀性能不好,水質(zhì)穩(wěn)定性不好,廠區(qū)可用地面積小,加上該廠又要求在原有水解池基礎上改建,工程設計有一定的難度,加之該廠處于市區(qū)內(nèi),緊靠湘江河岸,治理工程為限期項目,要求的工期緊,投資少。 2.2 設計方案 洗米廢水為可生化性較強的有機廢水,常用生化法處理[1][2][3][4],對于傳統(tǒng)的活性污泥法來講,污染物不易生物降解,水質(zhì)變化大,營養(yǎng)不平衡處理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基礎上,我們先讓洗米廢水經(jīng)水解酸化池進行處理,在此池內(nèi)CODcr可降解40%左右,并使大分子有機物降解為小分子有機物,便于后續(xù)厭氧池的穩(wěn)定運行,在水解池zui后一格內(nèi)作為集水池,用泵將水抽至SBR反應池,這樣可以保證進入SBR反應池的污水水質(zhì)和水量的穩(wěn)定性,從而保證SBR池的運行效果。而廠區(qū)的用地頗為緊張,因此,用SBR池投資少,不需大面積占地,效果好,處理的工藝流程如圖1所示: 3 工藝設計 3.1 工藝設計 工藝設計主要為水解酸化池和SBR反應池的設計,水解酸化池在原有厭氧池上改造,設計采用兩座SBR反應池,間歇運行,不僅對水質(zhì)水量具有調(diào)節(jié)作用,而且處理效果穩(wěn)定,基本上不產(chǎn)生污泥。SBR反應池運行周期為12小時,其中充水期2小時,反應期4~8小時(其中包括充水期1小時),沉淀期2小時,排水期1.0小時,其中反應時間可靈活掌握,根據(jù)進入污水濃度大小,決定反應時間,直至出水合格。SBR反應池設計流量為Q=20m3/d,污泥負荷為0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),單池反應區(qū)容積為20M3,每個反應池內(nèi)設置25個曝氣頭(ZBK-A)。
3.2 主要構(gòu)筑物和工藝設備 主要構(gòu)筑物見表2,主要工藝設備見表3。
4 處理效果 工程完工后,經(jīng)調(diào)試運行正常后,經(jīng)取樣檢測,處理效果如表4所示。
從表4可以看出,出水水質(zhì)*達到設計和排放標準,zui后該工程也順利通過了當?shù)丨h(huán)保部門的驗收。 5 討論 5.1 工程運行以來,由于設計方案較為合理,基上能正常運行,表明利用水解酸化—SBR法處理洗米廢水具有較好的水質(zhì)變化適應性和凈化效果。 5.2 該工藝具有較強的耐沖擊負荷能力,生產(chǎn)中有幾次高濃度的廢水進入反應系統(tǒng),只是延長了曝氣時間,出水水質(zhì)基本正常。 5.3 工程投資較少,總投資15萬元,運行費用為0.4元/t左右。 |
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